- 王鑫;刘军祥;于庆波;
针对连续热镀锌工艺中气刀冷却效应与镀层厚度控制协同机制不明确的问题,建立了耦合镀层厚度模型的三维数值模拟。利用Fluent模拟气刀射流场,研究了不同进气压力下气刀射流对镀层厚度、温度分布和冷却效果的影响。结果表明:气刀射流的静压力呈高斯分布,切应力呈双峰特征,当进气压力由10.0 kPa升高至20.0 kPa时,镀层厚度从20.5μm减薄至17.4μm;进气压力升高显著增强对流换热效率,平均换热系数从413 W/(m~2·K)增大至540 W/(m~2·K),促使镀层表面平均温度降低8 K,沿Y方向首尾温差由32 K增大至46 K,且Z方向温度分布趋于均匀。该研究结果为优化镀层厚度和均匀性提供了理论依据,对提升高端镀锌板质量具有指导意义。
2026年02期 v.45 27-32页 [查看摘要][在线阅读][下载 972K] - 秦永坤;刘童;赵艳宇;孙永林;安永超;程树森;
为探究钢包烘烤及周转过程包壳和内衬温度变化,掌握合适的烘烤时间,指导实践生产,文章结合钢包热状态研究现状,以国内某钢厂210 t钢包为测温研究对象,采用在钢包内预先埋设热电偶的接触式测温方法,搭建了钢包无线测温系统,测量了钢包在冷修位烘烤、离线位烘烤及周转过程中包壳和内衬温度,分析了烘烤及周转过程中包壳和内衬温度变化规律。研究结果表明,烘烤过程轴向温度差异显著且包底温度偏低。钢包周转过程中,各测温点温度随钢包周转呈现出周期性变化的趋势,且温度场始终未达到稳态。根据测温结果,确定了新包在离线位烘烤的最佳时间为17 h,并给出了优化钢包烘烤的建议。
2026年02期 v.45 33-39页 [查看摘要][在线阅读][下载 1130K] - 魏青阳;郑佰龙;肖祖斌;姜兆明;刘征建;王耀祖;张泽栋;蔡皓宇;
为深入研究高硅熔剂性球团的氧化焙烧机理、冶金性能,进一步优化炼铁工艺,通过实验室制备高硅熔剂性球团,研究了生产中高硅熔剂性球团矿的适宜生产工艺参数,并应用SEM-EDS对熔剂性球团进行矿相分析。结果表明:膨润土配比(质量分数)1.5%、生球水分(质量分数)7.9%的高硅熔剂性球团,生球落下次数可达6.0次,抗压强度可达12.8 N;采用焙烧制度975℃预热10 min, 1 215℃焙烧10 min, 925℃均热3 min,焙烧球强度高达3 538 N,还原性较好可达75.8%,还原膨胀指数可达26.24%。通过升高焙烧温度和降低均热温度可以改善还原膨胀综合球团矿抗压强度以及冶金性能,最终生成碱度1.0的熔剂性球团的适宜焙烧制度为:975℃预热10 min, 1 260℃焙烧10 min, 940℃均热3 min,成品球还原膨胀指数改善至10.69%。
2026年02期 v.45 40-46页 [查看摘要][在线阅读][下载 1176K] - 田鹏;赵岩;李延芝;路博勋;李洪波;赵定国;薛月凯;
转炉渣是炼钢工序的重要副产品,由于渣中磷元素的富集,严重影响转炉渣的综合利用。底吹氮气能够增加还原剂与熔渣的接触面积,提升转炉熔渣的脱磷效率。文章采用数值模型方法,针对转炉溅渣护炉前向熔渣底吹氮气过程,研究了转炉底吹喷嘴数量、底吹流量及底吹喷嘴位置对熔池流场的影响。模拟结果表明,四喷嘴熔池平均湍动能为单喷嘴的2.5倍,且底吹损耗比双喷嘴损耗低,底吹效果最佳。底吹流量从1.14 m/s增加到1.31 m/s时,熔池的死区比例变化不明显,但湍动能转化率降低,因此在一定范围内减少底吹流量可以提高湍动能利用率。偏心底吹比中心底吹具有更大的死区比例,不利于熔渣的混匀。
2026年02期 v.45 47-53页 [查看摘要][在线阅读][下载 1216K] - 杨文博;陈元元;许学成;李亚伟;
文章设计并搭建了氨/富氧多孔介质燃烧实验平台,利用3D打印技术制备了结构与功能一致性良好的多孔介质面板,研究了富氧条件下,多孔介质结构和材质对氨燃烧启动特性、面板平均温度和火焰形态的影响。结果表明,富氧率为0.28~0.38时,氨在多孔介质内均可稳定的燃烧,燃烧火焰根据不同的工况呈部分浸没燃烧或完全浸没燃烧的形式。多孔介质面板的孔密度对氨燃烧性能影响显著,孔密度越小,面板平均温度越高,但对于系统启动时间和稳定温度来说孔密度存在最佳值。材质方面,氧化铝陶瓷和SUS304不锈钢面板在系统启动时间和稳定温度上差别不大,但氧化铝陶瓷面板平均温度整体高于SUS304不锈钢。研究成果可以为数值研究提供验证,也可以为氨燃料多孔介质燃烧的工业化应用提供一定的指导。
2026年02期 v.45 54-59页 [查看摘要][在线阅读][下载 1098K]